যখন বায়ুসংক্রান্ত উচ্চ-চাপ নিয়ন্ত্রণ ভালভ ঝাঁকুনির সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন আমাদের শান্তভাবে এটি বিশ্লেষণ করা উচিত। আসলে, আমরা প্রথমে পরীক্ষা করতে পারি যে ভালভ কমান্ড ডেটা আলাদাভাবে প্রক্রিয়া করার জন্য পরিবর্তন করে কিনা। এরপর, দয়া করে দেখুন!
যদি সার্ভো কন্ট্রোল ভালভ পরিবর্তন না করা হয়, তাহলে সমস্যা হতে পারে। যদি ভালভ কমান্ড পরিবর্তন না হয় এবং সার্ভো কার্ডের আউটপুট স্থিতিশীল থাকে, তাহলে সমস্যা হতে পারে যে সার্ভো ভালভ জ্যাম হয়ে গেছে অথবা হাইড্রোলিক মোটর এবং ভালভের মধ্যে সংযোগ জ্যাম হয়ে গেছে। যদি এই সময়ে সার্ভো কার্ডের আউটপুট কাঁপে, তাহলে সম্ভাব্য সমস্যাগুলি হল: সার্ভো কার্ডের অযৌক্তিক PI প্যারামিটার, ভালভ পজিশন ফিডব্যাক ওঠানামা (LVDT ফল্ট, দুর্বল LVDT শিল্ডিং এবং অন্যান্য সমস্যার কারণে), সার্ভো কার্ড ফল্ট।
যদি কন্ট্রোল ভালভ কমান্ড নিজেই পরিবর্তিত হয়, তাহলে আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন কমান্ডটি ঝাঁকুনি দেয়। যদি গ্রিড সংযোগের আগে কমান্ডের ওঠানামা ঘটে, তাহলে কারণগুলি নিম্নরূপ হতে পারে: গতির PI প্যারামিটার অযৌক্তিক, যার ফলে ওভারশুট হয়; গতি চ্যানেলের ত্রুটি, যার ফলে গতি সংকেতের অস্বাভাবিক ওঠানামা হয়, যার ফলে স্পিড লুপের আউটপুট ওঠানামা হয়। গতি চ্যানেল ব্যর্থতার সম্ভাব্য কারণগুলি হল: চৌম্বকীয় প্রতিরোধ প্রোব ব্যর্থতা, দুর্বল গতি শিল্ডিং ইত্যাদি। যদি গ্রিড সংযোগের পরে ভালভ অবস্থান কমান্ড ওঠানামা করে, তাহলে কারণগুলি নিম্নরূপ হতে পারে: পাওয়ার এবং চাপ সার্কিটের অযৌক্তিক PI প্যারামিটার, যার ফলে ওভারশুট হয়; প্রবাহ বক্ররেখার ইনফ্লেকশন পয়েন্টে ভালভ চলমান; প্রাথমিক ফ্রিকোয়েন্সি মড্যুলেশন গতি ওঠানামা; রিমোট কন্ট্রোল কমান্ড ওঠানামা ইত্যাদি।
পোস্টের সময়: অক্টোবর-০৯-২০২১